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  • 4130钢锻件超声检测不合格原因分析

    研究人员采用化学成分分析、渗透检测、金相检验、扫描电镜(SEM)和能谱分析等方法对缺陷位置进行分析,找出了锻钢件缺陷及其产生原因,提出了相应的改善措施,提高了产品的合格率。

    2024/01/19 更新 分类:科研开发 分享

  • 核级泵用马氏体不锈钢螺柱断裂失效分析

    研究人员采用宏观观察、化学成分分析、力学性能测试、金相检验、扫描电镜(SEM)和能谱分析等方法对该螺柱的断裂原因进行分析,以防止该类问题再次发生。

    2024/01/30 更新 分类:检测案例 分享

  • 汽车稳定杆断裂失效分析

    某汽车稳定杆在耐久试验过程中短里程就发生断裂失效,使用直读光谱仪、硬度计、光学显微镜和扫描电镜等设备对失效件进行理化检测、金相检验和断口分析,同时结合稳定杆加工过程对断裂原因进行了分析。

    2024/02/26 更新 分类:检测案例 分享

  • 汽车车轮用380CL钢的弯曲疲劳试验

    对380CL钢汽车车轮进行了弯曲疲劳试验,随后对轮辐进行了疲劳断口分析和金相检验,包括夹杂物的形态、分布和成分,以揭示轮辐疲劳失效的原因。

    2024/03/30 更新 分类:科研开发 分享

  • 电子膨胀阀铜螺母失效分析

    样品失效的主要原因为凹槽底部存在易应力集中的直角边界,在外力作用下应力集中而开裂,由于内部残余应力大,导致裂纹迅速扩展而完全断裂,为脆性解理断裂模式。

    2015/12/22 更新 分类:实验管理 分享

  • 焊接工艺评定案例

    常见的焊接工艺评定项目包括:外观检测、无损检测、拉伸试验、弯曲试验、冲击试验、宏观和微观金相观察、硬度试验等,每个评定项目需根据相应的标准来评判。所有评定项目合格后,编制焊接工艺评定报告(PQR)。

    2015/12/25 更新 分类:检测案例 分享

  • 汽车发动机缸盖开裂失效分析案例

    本文通过断口分析、金相分析、化学成分分析,认为造成发动机缸盖失效的原因为:缸盖内部存在较多沙孔气孔,且大量的第二相组织沿晶界析出,在受力条件下从易应力集中的火花塞孔边缘的气孔起源,裂纹沿偏析的第二相晶界扩展,最终导致油水互渗。

    2016/06/08 更新 分类:检测案例 分享

  • 油缸活塞杆断裂失效分析方法

    某直径为120mm的42CrMo4油缸活塞杆,工作过程中在顶端紧固螺纹连接处断裂失效。该活塞杆在工作过程中做往复运动,主要承受轴向作用力。为了确定活塞杆断裂原因,对断裂的活塞杆进行金相、硬度、成分等理化检测试验。

    2017/04/24 更新 分类:法规标准 分享

  • NADCAP材料测试认证项目中,ASTM G34-01(2013)剥落腐蚀试验标准的技术要点

    NADCAP材料测试认证项目是NADCAP总计15项特殊过程认证项目中的一项重要内容,其可认证的材料试验项目包括材料的化学成分分析、力学性能测试、金相分析、硬度测试、腐蚀试验、试样加工、差热分析、焊缝评定等内容。

    2019/04/29 更新 分类:法规标准 分享

  • 双相不锈钢焊接接头宏观金相试样的制备

    双相 不锈钢 由于其抗点蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀以及晶间腐蚀的性能明显优于普通不锈钢的,广泛应用于海洋工程、石油化工、特种船舶、核电、建筑等行业。 由于双相不锈钢具有良

    2019/04/01 更新 分类:法规标准 分享